中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂2024年产能建设工程安全预评价报告
安全评价项目名称 |
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂2024年产能建设工程安全预评价报告 |
||||
被评价单位名称 |
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂 |
||||
评价类别 |
预评价 |
行业类别 |
陆地石油和天然气开采业 |
||
建设性质 |
新建、改扩建工程 |
项目地点 |
甘肃省华池县境内 |
||
建设规模 |
第十采油厂2024年部署产能14×104t/a,新建采油井141口,注水井66口,水源井2口,新建标准化井场53座(油井井场45座,水井井场8座)。 |
||||
评价范围 |
1)钻井工程 2024年部署产能14×104t/a,共计钻井207口,其中新建采油井141口,注水井66口,新建水源井2口。 2)采油工程 新建采油井141口,新建抽油机141套,新建标准化井场45座。 3)油气集输工程 (1)新建油气混输装置3座 新建里337-5油气混输装置1座(100/2.5MPa)、元281-15油气混输装置1座(50/2.5MPa)、午平7油气混输装置1座(40/2.5MPa)。 (2)新建陈21增 新建240m3/d,2.5MPa增压装置1座,主要设备设施包括油气分输一体化集成装置、集油收球加药一体化集成装置、30m3事故油箱、外输阀组、污油回收装置、电控一体化集成装置等。 (3)新建元36增 新建120m3/d,2.5MPa增压装置1座,主要设备设施包括油气分输一体化集成装置、集油收球加药一体化集成装置、30m3事故油箱、外输阀组、污油回收装置安装、电控一体化集成装置。 (4)陈14增改造 新增300m3/d集中成垢装置1套。 (5)陈18增改造 更换两台Q=15m3/h,H=400m外输泵。 (6)庆五联改造 新建陈21增原油计量一体化集成装置1套;更换1具1500m3/d三相分离(拆除2具800m3/d三相分离)并进行两段脱水改造;更换2套80m3套管换热器(拆除4套浮头式换热器)。 (7)元14增改造 新建原油计量一体化集成装置1套、10000m3/d往复式压缩机1套,10000Nm3/d无水氯化钙1套。 (8)元15增改造 新建15000m3/d螺杆压缩机1套,新建压缩机棚1座。 (9)元16增改造 新建15000m3/d螺杆压缩机1套,新建压缩机棚1座。 (10)庆三转改造 新建20000m3/d螺杆压缩机1座。 (11)元东一转改造 新建罐式成垢装置1套,更换配套站内管网。 (12)元东三转改造 新建300m3/d集中成垢装置1套,加热炉智能间开改造。 (13)元东四转改造 元东四转含水率64%且负荷率仅为25.8%,负荷率低,加热能耗高,为低效站点,将元东四转改造,拆除站内油罐、加热炉及房子,新建油气混输装置1套(60/2.5MPa),站内设置光伏62.64kWp。 (14)元东采出水回注站改造 站内更换1200m3/d三相分离器1具。 (15)庆一联改造 两段脱水改造。 (16)午4增改造 更换站内900m3/d三相分离器2具,并进行两段脱水改造。 (17)关7增改造 加热炉智能间开改造。 (18)关11增改造 加热炉智能间开造。 (19)五蛟热泵站 新建Q=250m3/h、H=630m输油泵1台。 (20)拉油井组治理 本工程以自压输送、增压输送及集中拉油三种方式对12座拉油点进行治理工作,减少拉运液量94.13m3/d。12座拉油点为元东36-12、山137、关141-138、关19-82、蛟29-32、元441、里408、关118-160、午163、蛟214、元428、山200拉油点。 4)采出水处理及回注水工程 (1)新建注水井66口,水井井场8座,水源井2口,新建稳流配水阀组39套。 (2)庆五联改造 更换注水泵泵头3台(Q=25m3/h N=220kW)。 (3)庆十五注改造 庆十五注改为清水、采出水分注站,配套新建500m3净化水接收罐1具,新建污水池1座,将2台注水泵泵头更换为防腐泵头注采出水,拆除已建清水配水阀组,同时新建清水、采出水配水阀组各1套,配套注水泵房管线设备安装,改造后清水注水规模1000m3/d,采出水注水规模500m3/d。 (4)元首站改造 更换注水泵3台(Q=30m3/d,P=16MPa)。 (5)元东采出水回注站改造 更换注水泵3台,其中2台型号规格为:Q=33m3/d,P=25MPa,N=280kW,Q=13.4m3/d,1台型号规格为:P=25MPa,N=110kW。 5)管线工程 (1)新建井组出油管线95.5km,管线规格为Φ60×5.0,材质为L245N,设计压力为4.0MPa。 (2)新建陈21增~庆五联集油、集气管线各7.5km,两条管线同沟敷设,集油管线规格为Φ89×5.0;集气管线规格为Φ76×5.0;材质均为L245N,集油管线设计压力4.0MPa,集气管线设计压力2.5MPa。 (3)新建元36增~元14增集油、集气、供气管线各4.65km,三条管线同沟敷设,材质均为L245N,集油管线规格为Φ76×5.0,集气管线规格为Φ60×5.0,供气管线规格为Φ48×4,集油管线设计压力 4.0MPa,集供气管线设计压力2.5MPa。 (4)新建陈19增~陈21增供气管线3.83km,管线规格为Φ48×4.0,材质为L245N,设计压力2.5MPa。 (5)新建里337-5油气混输装置~陈21增出油管线3.2km,元281-15油气混输装置~元3增出油管线6.5km,午平7油气混输装置~午4增出油管线3.3km。 (6)新建拉油井组出油管线24.6km,管线规格为Φ60×5.0,材质为L245N,设计压力为4.0MPa。 (7)新建元16增-庆三转集气管线4.24km,管线规格为Φ76×5.0,材质为L245N,设计压力2.5MPa。 (8)新建元西一转-庆二联轻烃厂集气管线9.33km,管线规格为Φ89×5.0,材质为L245N,设计压力2.5MPa。 (9)新建注水支线13.2km,材质为L245N,规格为Φ48×7,设计压力为25MPa。 (10)新建注水干线87km,材质为热塑性塑料内衬玻璃钢复合管,设计压力为25MPa。 (11)新建庆二注~庆十五注采出水供水管线5km,材质为热塑性塑料内衬玻璃钢复合管,设计压力为6MPa。 (12)新建水源井集水管线4.0km,材质为L245N,规格为Φ89×5。 6)公用工程及辅助生产设施 供配电、仪表及控制系统、通信、消防及给排水、供热与暖通、防腐保温、建(构)筑物等。 7)安全管理及应急管理 |
||||
项目投资 |
建设项目总投资为27428.46万元。 |
||||
主要工艺 |
采油工艺、油气集输工艺、采出水处理工艺、注水工艺 |
||||
评价方法 |
安全检查表、预先危险性分析、事故树、危险度、作业条件分析法、道化学火灾爆炸指数分析法 |
||||
主要危险有害因素 |
井喷、火灾爆炸、中毒和窒息、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、物理爆炸、灼烫、淹溺、车辆伤害、其他伤害等。 |
||||
重大危险源 |
否 |
||||
评价结论 |
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十采油厂2024年产能建设工程方案符合相关法律、法规及标准规范对安全生产的要求。建设单位应在其今后的设计、施工和运行中进一步落实本工程方案提出的安全技术措施和本次预评价提出的补充安全措施,确实保证工程安全设施和主体工程的“三同时”,并在工程竣工投产后切实加强安全生产管理,以实现工程安全、平稳运行,采取安全对策措施后,本项目危险有害因素能够得到控制,建成投产后可以达到安全生产的目的。 |
||||
安全评价项目组长 |
陈宇 |
技术负责人 |
杨志勇 |
||
评价报告编制人 |
朱凯扬、于冬水 |
评价报告审核人 |
王凤生 |
||
过程控制负责人 |
何金 |
||||
参与评价工作的安全评价师 |
陈宇、于冬水、杨岩、朱凯扬、胡志丽 |
||||
参与评价工作的注册安全工程师 |
杨岩、于冬水、朱凯扬 |
||||
参与评价工作的技术专家 |
徐建庆、沙启跃 |
||||
到现场开展安全评价工作的人员名单 |
陈宇、朱凯扬 |
||||
到现场开展安全评价工作的主要内容 |
现场资料收集、现场勘察及调研 |
||||
工作时间 |
2024年3月12日~2024年4月10日 |
||||
现场勘查时间 |
2024年3月13日~3月16日 |
评价报告提交时间 |
2024年4月10日 |
||
封皮(盖章) |
|
||||
评价报告目录 |
|
||||
评价报告结论(盖章) |
|
||||
现场勘查记录表 |
|
||||
现场勘察照片 |
![]()
|